农机自动作业改善获久保田认可
2015年2月6日,苏州久保田副总经理三浦先生率领久保田采购部、品质部12人及其主要供应商代表 30人一行莅临农机自动,农机自动总经理周云燕女士及涉及部门陪同进行了解说,重点介绍了焊二车间现场2S.3定的改善、半成品库零件小化的推进、涂装车间上下线方式改善和设备保养的推行,汇报了农机自动2014年下半年的主要改善成果。
在参观过程中,农机自动选取了焊二车间的盖板线做重点介绍,2012年7月开始,久保田开始推行了2S.3定活动,农机自动迅速跟进,将盖板职场被列为改善对象,在焊二车间进行首推。当时选定盖板线作为试验对象,主要是该条生产线存在以下三点亟待改善的现象:
1、表面划伤,品质不良率高(1.6%)
2、生产现场管理混乱
3、产能不足,只能满足75台/天
针对上面三个问题点,公司成立了改善小组,制定相应的改善方案:
1、导入回转台车,取消两人合作搬运,这样既减少零件的二次搬运避免零件划伤,又降低了劳动强度。
2、导入移动台车,由原来的两人作业改为一人,移动距离由原来的40米减少为16米,实现了零件单个流,减少了工程内的在制品积压。
3、 优化配料台车,方便操作工人拿取,提高作业效率。
下表为持续改善的成果及后续的目标
看到改善后带来的成果,焊二车间积极在全车间推行改善活动,选取了左右行驶职场进行改善。同样取得了一定效果:
半成品库前期主要以铁丝笼为主,零件摆放随意,随着新机型的增加,入库产品种类变多,导致库内员工配料时间较长,整体效率较低。现通过机型整合,库内零件荷姿小化改善成果如下:
2014年7月新涂装线投入使用,期间久保田涂装专家定期来我公司进行指导,就浓度管理、现场5S及安全提出了一些改善建议,车间结合久保田专家的建议积极改善,在品质和生产效率上有了很大的进步,效果如下:
久保田领导和参观人员对农机自动的整体改善效果进行肯定,也指明了2015年农机自动作业改善的目标和方向。现场会议后更是通过总结和分享对农机自动作业改善进行了补充,整个活动取得了圆满成功。